“小”改善,“大”提高
-康尼精機(jī)磨齒機(jī)部件裝配工藝改善
2020年,公司項(xiàng)目技術(shù)二部繼續(xù)開展 “提增質(zhì)效”主題活動(dòng)。在梳理機(jī)床裝配工藝時(shí),發(fā)現(xiàn)磨齒機(jī)部分箱體部件裝配時(shí)間長(zhǎng),影響了整機(jī)的裝配時(shí)間。針對(duì)此問題,技術(shù)人員組織相關(guān)部門進(jìn)行研討,提出改善方案,經(jīng)過與供應(yīng)商進(jìn)行溝通且多次論證并試驗(yàn)后,在實(shí)際整機(jī)裝配中開始實(shí)施并已取得一定成果。
改善方案:磨齒機(jī)部分箱體為整體部件,改善前箱體的孔系多為配作孔,裝配時(shí)需人工配作,不但耗時(shí)長(zhǎng)、精度低,且存在一定安全隱患。改善后箱體孔系由供應(yīng)商預(yù)作完成,箱體部件回廠經(jīng)檢驗(yàn)后,可直接裝配。
改善前
改善成果:例如某箱體打孔工藝改善,可節(jié)約人工工時(shí)4小時(shí);綜合所有箱體部件節(jié)約的工時(shí),單臺(tái)機(jī)床整裝時(shí)間可節(jié)約16小時(shí)。目前公司每年涉及箱體裝配的機(jī)床40臺(tái)左右,該工藝的改善可每年節(jié)約工時(shí)達(dá)640小時(shí)左右,極大地提高了生產(chǎn)效率,減少了人工工時(shí),降低了生產(chǎn)成本,一定程度上也杜絕了安全隱患。
改善后
該工藝改善方案已在公司多個(gè)型號(hào)機(jī)床裝配中實(shí)際運(yùn)用,帶來切實(shí)可行的效率提升。
康尼精機(jī)技術(shù)二部—朱政梅